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產(chǎn)品名稱:

西門子數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)常見(jiàn)故障維修

產(chǎn)品型號(hào):西門子伺服系統(tǒng)維修

產(chǎn)品介紹:西門子數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)常見(jiàn)故障維修,技術(shù)專業(yè),配件齊全,免費(fèi)檢測(cè),收費(fèi)Z低,當(dāng)天修好

更新時(shí)間:2023-12-08

詳細(xì)資料:

品牌Siemens/西門子

西門子數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)常見(jiàn)故障維修,技術(shù)專業(yè),配件齊全,免費(fèi)檢測(cè),收費(fèi)zui低,當(dāng)天修好

1.1超程

    當(dāng)進(jìn)給運(yùn)動(dòng)超過(guò)由軟件設(shè)定的軟限位或由限位開(kāi)關(guān)決定的硬限位時(shí),就會(huì)發(fā)生超程報(bào)警,一般會(huì)在CRT上顯示報(bào)警內(nèi)容,根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說(shuō)明書(shū),即可排除故障,解除超程。

    1.2爬行

    一般是由于進(jìn)給傳動(dòng)鏈的潤(rùn)滑狀態(tài)不良、伺服系統(tǒng)增益過(guò)低及外加負(fù)載過(guò)大等因素所致。尤其要注意的是,伺服和滾珠絲杠連接用的聯(lián)軸器,由于連接松動(dòng)或聯(lián)軸器本身的缺陷,如裂紋等,造成滾珠絲杠轉(zhuǎn)動(dòng)或伺服的轉(zhuǎn)動(dòng)不同步,從而使進(jìn)給忽快忽慢,產(chǎn)生爬行現(xiàn)象。

    1.3竄動(dòng)

    在進(jìn)給時(shí)出現(xiàn)竄動(dòng)現(xiàn)象,其可能原因有:1、接線端子接觸不良,如緊固的螺釘松動(dòng);2、位置控制信號(hào)受到干擾;3、測(cè)速信號(hào)不穩(wěn)定,如測(cè)速裝置故障、測(cè)速反饋信號(hào)干擾等。如果竄動(dòng)發(fā)生在正、反向運(yùn)動(dòng)的瞬間,則一般是由于進(jìn)給傳動(dòng)鏈的反向間隙或者伺服系統(tǒng)增益過(guò)大引起。

    1.4過(guò)載

    當(dāng)進(jìn)給運(yùn)動(dòng)的負(fù)載過(guò)大、參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤、頻繁正、反向運(yùn)動(dòng)以及進(jìn)給傳動(dòng)鏈潤(rùn)滑狀態(tài)不良時(shí),均會(huì)引起過(guò)載的故障。此故障一般機(jī)床可以自行診斷出來(lái),并在CRT顯示屏上顯示過(guò)載、過(guò)熱或過(guò)電流報(bào)警。同時(shí),在進(jìn)給伺服模塊上用指示燈或者數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)單元過(guò)載、過(guò)電流等報(bào)警信息。

    1.5伺服電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)

    當(dāng)速度、位置控制信號(hào)未輸出、或者使能信號(hào)(即伺服允許信號(hào),一般為DC+24V繼電器線圈電壓)未接通以及進(jìn)給驅(qū)動(dòng)單元故障都會(huì)造成此故障。此時(shí)應(yīng)測(cè)量數(shù)控裝置的指令輸出端子的信號(hào)是否正常,通過(guò)CRT觀察I/O狀態(tài),分析機(jī)床PLC梯形圖(或流程圖),以確定進(jìn)給軸的啟動(dòng)條件,觀察如潤(rùn)滑、冷卻等是否滿足。如是進(jìn)給驅(qū)動(dòng)單元故障則用交換法,可判斷出相應(yīng)單元是否有故障。

2伺服進(jìn)給系統(tǒng)常見(jiàn)故障典型案例分析

    (1)一臺(tái)配套FANUC7M系統(tǒng)的加工中心,進(jìn)給加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)Y軸有振動(dòng)現(xiàn)象。

    為了判定故障原因,將機(jī)床操作方式置于手動(dòng)方式,用手搖脈沖發(fā)生器控制Y軸進(jìn)給,發(fā)現(xiàn)Y軸仍有振動(dòng)現(xiàn)象。在此方式下,通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的移動(dòng)后,Y軸速度單元上OVC報(bào)警燈亮。證明Y軸伺服驅(qū)動(dòng)器發(fā)生了過(guò)電流報(bào)警,根據(jù)以上現(xiàn)象,分析可能的原因如下:

    ①電動(dòng)機(jī)負(fù)載過(guò)重;②機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)不良;③位置環(huán)增益過(guò)高;④伺服電動(dòng)機(jī)不良,等等。

    維修時(shí)通過(guò)互換法,確認(rèn)故障原因出在直流伺服電動(dòng)機(jī)上。卸下Y軸電動(dòng)機(jī),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)2個(gè)電刷中有1個(gè)的彈簧己經(jīng)燒斷,造成了電樞電流不平衡,使電動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩不平衡。另外,發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的軸承亦有損壞,故而引起-軸的振動(dòng)與過(guò)電流。更換電動(dòng)機(jī)軸承與電刷后,機(jī)床恢復(fù)正常。

    (2)一臺(tái)配套FANUC6ME系統(tǒng)的加工中心。軸在運(yùn)動(dòng)時(shí)速度不穩(wěn).由運(yùn)動(dòng)到停止的過(guò)程中,在停止位置出現(xiàn)較大幅度的振蕩,有時(shí)不能完成定位,必須關(guān)機(jī)后,才能重新工作。

    分析與處理過(guò)程:仔細(xì)觀察機(jī)床的振動(dòng)情況,發(fā)現(xiàn),X軸振蕩頻率較低,且無(wú)異常聲。從振蕩現(xiàn)象上看,故障現(xiàn)象與閉環(huán)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定有關(guān),如:系統(tǒng)增益設(shè)定過(guò)高、積分時(shí)間常數(shù)設(shè)定過(guò)大等。

    檢查系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定、伺服驅(qū)動(dòng)器的增益、積分時(shí)間電位器調(diào)節(jié)等均在合適的范圍,且與故障前的調(diào)整**,因此可以初步判斷,軸的振蕩與參數(shù)的設(shè)定與調(diào)節(jié)無(wú)關(guān)。為了進(jìn)一步驗(yàn)證,維修時(shí)在記錄了原調(diào)整值的前提下,將以上參數(shù)進(jìn)行了重新調(diào)節(jié)與試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)故障依然存在,證明了判斷的正確性。

    在以上基礎(chǔ)上,將參數(shù)與調(diào)整值重新回到原設(shè)定后,對(duì)伺服電動(dòng)機(jī)與測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了檢查。首先清理了測(cè)速發(fā)電機(jī)和伺服電動(dòng)機(jī)的換向器表面,并用數(shù)字表檢查測(cè)速發(fā)電機(jī)繞組情況。檢查發(fā)現(xiàn),該伺服電動(dòng)機(jī)的測(cè)速發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與電動(dòng)機(jī)軸之間的連接存在松動(dòng),粘接部分已經(jīng)脫開(kāi);經(jīng)重新連接后,開(kāi)機(jī)試驗(yàn),故障現(xiàn)象消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。

    (3)一臺(tái)數(shù)控銑床,采用FUNAC6M系列三軸一體型伺服驅(qū)動(dòng)器,開(kāi)機(jī)后,X軸工作正常,但是手動(dòng)移動(dòng)Z軸,發(fā)現(xiàn)在較小范圍內(nèi),Z軸可以運(yùn)動(dòng),但繼續(xù)移動(dòng)Z軸,系統(tǒng)出現(xiàn)伺服報(bào)警。分析和處理過(guò)程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機(jī)床實(shí)際工作情況,發(fā)現(xiàn)開(kāi)機(jī)后Z軸可以少量運(yùn)動(dòng),不久溫度迅速上升,表面發(fā)燙。

    分析引起以上故障的原因,可能是機(jī)床電氣控制系統(tǒng)故障或機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)不良。為確定故障部位,考慮到本機(jī)床采用半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)首先松開(kāi)伺服與絲杠的連接,并再次開(kāi)機(jī)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,故確認(rèn)報(bào)警是由于電氣控制系統(tǒng)不良引起。

    由于機(jī)床Z軸伺服帶有制動(dòng)器,開(kāi)機(jī)測(cè)量制動(dòng)器的輸入電壓正常,在系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器關(guān)機(jī)的情況下,對(duì)制動(dòng)器單獨(dú)加入電源進(jìn)行試驗(yàn),手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)Z軸,發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器松開(kāi),手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)軸平穩(wěn)、輕松,證明制動(dòng)器工作良好。

    為了進(jìn)一步縮小故障部位,確認(rèn)Z軸伺服的工作情況,維修時(shí)利用不同規(guī)格的X軸在機(jī)床側(cè)進(jìn)行互換實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)換上的同樣出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,且工作時(shí)故障現(xiàn)象不變,從而排除了伺服本身原因。

    為了確認(rèn)驅(qū)動(dòng)器的工作情況,維修時(shí)在驅(qū)動(dòng)器側(cè),對(duì)Z軸的驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行互換實(shí)驗(yàn),即將X軸驅(qū)動(dòng)器與Z軸伺服鏈接,Z軸驅(qū)動(dòng)器與X軸連接。經(jīng)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到X軸,Z軸工作恢復(fù)正常。

根據(jù)以上實(shí)驗(yàn),樂(lè)意確認(rèn)以下幾點(diǎn):

    ①機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)正常,制動(dòng)器工作良好;

    ②數(shù)控系統(tǒng)工作正常,因?yàn)楫?dāng)Z軸驅(qū)動(dòng)器帶動(dòng)X軸時(shí),機(jī)床無(wú)報(bào)警;

    ③Z軸伺服工作正常,因?yàn)閷⑺跈C(jī)床側(cè)與X軸互換后,工作正常;

    ④Z軸驅(qū)動(dòng)器工作正常,因?yàn)橥ㄟ^(guò)X軸驅(qū)動(dòng)器在電柜側(cè)互換,控制Z軸后,同樣發(fā)生故障。

    綜合以上判斷,可以確認(rèn)故障是由于Z軸伺服的電纜連接引起的。 

 

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  仔細(xì)檢查伺服的電纜連接,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床在出廠時(shí)電樞線連接錯(cuò)誤,即驅(qū)動(dòng)器的L/M/N端子未與插頭的A/B/C連接端一一對(duì)應(yīng),相序存在錯(cuò)誤,重新連接后,故障消失,Z軸可以正常工作。

    (4)一臺(tái)配套FUNAC6ME系統(tǒng)的加工中心,X軸在靜止時(shí)機(jī)床工作正常,無(wú)報(bào)警;但在X軸運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,出現(xiàn)振動(dòng),伴有噪聲。

    分析與處理過(guò)程:由于機(jī)床在X軸靜止時(shí)機(jī)床工作正常,無(wú)報(bào)警,初步判定數(shù)控系統(tǒng)與驅(qū)動(dòng)器*。考慮到X軸運(yùn)動(dòng)時(shí)定位正確,因此,進(jìn)一步判定系統(tǒng)X位置環(huán)工作正常。檢查X軸的振動(dòng)情況,經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),振動(dòng)的頻率與運(yùn)動(dòng)速度有關(guān),運(yùn)動(dòng)速度快振動(dòng)頻率較高,運(yùn)動(dòng)速度慢則振動(dòng)頻率低,初步認(rèn)為故障與速度反饋環(huán)節(jié)有關(guān)。分析引起以上故障可能的原因有:

    ①測(cè)速發(fā)電機(jī)不良;②測(cè)速發(fā)電機(jī)連接不良;③直流伺服電動(dòng)機(jī)不良。

    維修時(shí)首先檢查X軸伺服電動(dòng)機(jī)的測(cè)速發(fā)電機(jī)連接,未發(fā)現(xiàn)不良。檢查X軸伺服電動(dòng)機(jī)與內(nèi)裝式測(cè)速發(fā)電機(jī),發(fā)現(xiàn)換向器表面積有較多的碳粉,用壓縮空氣進(jìn)行清理后,故障未消除。進(jìn)一步利用數(shù)字萬(wàn)用表,測(cè)量測(cè)速發(fā)電機(jī)換向片之間的電阻值,經(jīng)比較后發(fā)現(xiàn),有一對(duì)極片間的電阻值比其他各對(duì)極片間的電阻值大了很多,說(shuō)明測(cè)速發(fā)電機(jī)繞組內(nèi)部存在斷路現(xiàn)象。更換新的測(cè)速發(fā)電機(jī)后,機(jī)床恢復(fù)正常。

 

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